節能降耗!棕剛玉脫殼爐冶煉工藝再升級試驗取得***成功
發(fā)布時(shí)間:2018-12-06作者:洛陽(yáng)耐寶棕剛玉廠(chǎng)家點(diǎn)擊:1534字號:大中小
今年以來(lái),國家對環(huán)保的整治力度持續加大,棕剛玉原材電極市場(chǎng)受到強烈沖擊,電極價(jià)格暴漲,品質(zhì)逐漸下降,造成電極消耗熱損過(guò)大,成為公司將成本的一大難題。
企業(yè)提倡“節能降耗”,***為關(guān)鍵的一點(diǎn)就是將“節能降耗”工作落到實(shí)處。一分廠(chǎng)脫殼爐僅僅圍繞這一主題在生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行技術(shù)革新和技術(shù)創(chuàng )造,決定:一是采用增加埋弧冶煉時(shí)間,減少因弧光長(cháng)時(shí)間外漏造成熱損對電極的消耗;二是及時(shí)清理電極上的粘合料,避免電極從粘合料以上部分,開(kāi)始氧化變細造成掉頭現象;三是改變以往因出現電極熱損過(guò)大、電極過(guò)細,需要從接頭處全部卸掉的方法,改為技術(shù)人員人工用自制工具對局部卸掉的方法處理,從而減少了不必要的電極消耗,省下來(lái)一個(gè)電極接頭50Kg就可以冶煉三爐棕剛玉。
通過(guò)以上三種措施的實(shí)施,全年分廠(chǎng)的電極消耗一般都在10Kg以下,今年***好時(shí)期達到每噸剛玉消耗在7Kg,經(jīng)過(guò)試驗,***終達到預期的效果,取得了明顯成績(jì),在實(shí)際冶煉中減少了人員更換電極的次數,降低了電極的消耗。
此次試驗的成功,標志著(zhù)棕剛玉冶煉實(shí)現原材使用方式多樣化,從而達到降低生產(chǎn)成本,進(jìn)一步構建低消耗的節能型冶煉模式。期間所有的數據參數進(jìn)行詳細記錄,形成一套具有可操作性的操作規程,為今后冶煉生產(chǎn)提供可靠依據。